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答:1):曳引輪有打滑現象,包括電梯快車急停引起的打滑。請檢查曳引輪、平衡系數、曳引輪包角等;
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2):終端減速或限位開關動作不可靠,這些開關動作后,如不能可靠復位會引起錯層;
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3):編碼器信號受干擾,導致脈沖計數不準確,電梯錯層,請注意編碼器線和動力線必須分開走線槽,編碼器屏蔽層單端可靠接地??刂乒裰?,變頻器制動單元接線需和編碼器線分開;
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4):對于其它控制系統,電梯運行過程中,平層信號誤動作、平層信號受到干擾或閃動會導致樓層數據錯亂,電梯錯層。
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答:1):光幕或安全觸板動作;
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2):開門按鈕動作;
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3):本層外呼按鈕卡死;
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4):關門到位信號誤動作;
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5):超載開關動作;
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6):主板故障保護;
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7):電機溫度保護動作;
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8):門機故障;
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9):通過主板CAN 通訊干擾評估功能,檢查CAN 通訊狀況。惡劣的通訊狀況也可能導致不關門現象;
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10):關門繼電器有問題。
客戶反映電梯經常有不開門現象,請問哪些原因會引起?
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答:1):開門限位動作不正常,經常誤動作,導致不開門;
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2):門機有問題,門機機械上卡阻或者門機變頻器故障;
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3):開門繼電器有問題;
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4):主板報故障,有些故障會導致主板輸出全部切斷,包括開關門;
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5):關門按鈕卡死,現在全串行的主板程序,對于關門按鈕卡死,電梯停站后還是能夠開門到位,但我司PLC 控制的程序,關門按鈕卡死,有可能導致電梯到站不開門;
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6):電梯錯層,在其它樓層開門,廳外誤以為到站不開門。
慢車運行,不接轎廂通訊時可以運行,接上轎廂通訊就不運行?
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答:不接轎廂通訊,主板不檢測SM-02 板的輸入信號,接上轎廂通訊,主板將檢測SM-02 的輸入信號,接上通訊線后出現不能運行的現象,一般是由下面原因所造成的:
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1):門機的開門到位信號不正確,如果門鎖閉合時開門到位信號動作,那么電梯檢修將不能運行;
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2):如果超載信號動作,那么電梯檢修將不能運行。
答: 1):當錯層時,到端站正常減速環節不起作用,由強迫減速開關來強迫減速,如果減速開關距離不夠,那么會沖頂或蹲底;
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2):編碼器信號出問題會導致電梯飛車,如果在端站,那么容易沖頂或蹲底;
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3):鋼絲繩打滑,到端站由于鋼絲繩滑移而導致電梯轎廂減速不下;
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4):抱閘制動力不夠,停車時抱閘抱不??;
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5):編碼器信號有問題,電梯減速定位不準,并且減速開關距離不夠,導致沖頂或者蹲底;
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6):主板抱閘輸出點有粘連現象,導致抱閘釋放有滯后;
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7):電梯超載運行,但超載開關失效,導致變頻器減速不容易減下來;
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8):開閘有倒溜現象,導致電梯沖頂或蹲底。
客戶反映電梯啟動有頓感,有哪些原因所引起?如何解決?
答:1):低速PI 調節不當,電梯倒溜,引起頓感;請調大零速段或者低速段的P,當變頻器的I 的單位為時間時,調小零速段或者低速段的I 值,當變頻器的I 的單位為時間倒數時,調大零速段或者低速段的I 值,以提高系統響應的靈敏度;
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2):啟動時序配合不當也會引起頓感;觀察到如果電梯帶閘啟動,導致頓感,則請將主板參數F58 加大,使速度曲線晚一點出來; 如電梯啟動有溜車現象,導致頓感,請將參數F16 加大,使抱閘晚一點輸出。
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3):電機參數設定不當,也會引起啟動頓感;電機參數中轉差和空載電流如果設定不當,對電梯啟動會有一定影響,如有做電機自學習的條件請做一下動態自學習;
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4):轎廂導靴太緊也會引起啟動頓感,請適當調松導靴;
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5):有預負載的場合,負載補償沒有調整好,也會引起啟動頓感,請調整好稱重裝置。
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6):模擬量偏置設置不當,也會導致非零速起動,產生頓感。
客戶反映電梯停車有頓感,請分析有哪些原因會導致該現象的發生?
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答: 1):電梯停車時有溜車現象,會產生頓感;停車溜車現象的產生,一般是變頻器的方向使能信號撤早了,抱閘還沒有可靠合上,電機中就沒電流了,導致輕微溜車,請加大主板參數F17(去除方向延時)的值,使上閘后,撤使能和方向的延時時間加長;
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2):停車時速度還沒到零,帶著速度上閘,會產生頓感;請加大主板參數F59(零速抱閘延時)的值,使電梯到零速后,有足夠的延時再上抱閘;
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3):模擬量偏置設置不當,也會導致停車時帶著速度上閘,產生頓感;
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4):數字量時爬行速度設置過高,也會引起停車時產生頓感。
某工地電梯在啟動或者停車時,主板液晶操作器有閃動一下的現象?
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答:該情況可能是主板受到了強烈干擾,CPU 自動復位而造成的,繼電器、接觸器線圈等電感性負載上的阻容吸收回路有問題,會導致主板CPU 復位,請檢查接觸器上的阻容吸收。
某電梯樓層顯示,在運行時不變化,而當電梯停車后,顯示才變化,有哪些原因會導致該現象的發生?
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9.問題:某電梯樓層顯示,在運行時不變化,而當電梯停車后,顯示才變化,有哪些原因會導致該現象的發生?
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答: 這是通訊線受到干擾的現象,有下面幾種可能:
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1):通訊線沒有使用雙絞線,導致通訊線受干擾;請必須使用雙絞通訊線,絞距盡量小于等于35mm;
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2):終端電阻跨接錯誤,導致通訊不穩定;必須對底層的04 板跨接終端電阻,轎內02 板跨接終端電阻,其它04 板終端電阻都不可跨接,斷電測量通訊線TXA+、TXA-之間的電阻值約為60 歐姆;
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3):強電電線和通訊線沒有分開走線槽,導致通訊受干擾;請將強電電線和通訊線分開走線槽;
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4):某層的04 板損壞,連帶通訊電壓異常;請查出該層的04 板,并更換;
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5):通訊線有對地短路現象;請檢查通訊線,使任一根線都不能有對地短路現象;
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請問主機上的抱閘開關有什么作用?程序中是如何處理抱閘開關的?
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答:抱閘開關的作用是判斷抱閘機械上是否可靠動作。程序中處理抱閘開關是這樣的:
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1):將抱閘開關作為速度曲線是否給出的一個必要條件,如果啟動時,抱閘開關沒有動作,速度曲線將不給出,3S 后主板保護;
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2):停車時,檢測到抱閘開關沒有復位,主板保護。
答:由于變頻器的輸出是通過高頻開關,因此有高頻漏電流發生,會導致漏電開關動作,任何一種變頻器都是這樣的。為了避免漏電保護開關動作,建議采用如
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下兩種方法之一:
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1):在變頻器的輸入側增加輸入濾波器,也可以除去高頻漏電流對漏電保護開關的影響。
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2):請在變頻器的進線側選用變頻器專用漏電保護器,可以除去高頻漏電流,并只檢出對人體有危險的漏電流。
答:如果端站強迫停車限位開關在平層前先動作,那么會提早切除方向信號,會引起不消號和停車產生頓感,請恰當的調整限位開關的位置。
某電梯配永磁同步電機,檢修運行,按下行按鈕,電梯反而上行,按上行按鈕,電梯卻是下行,如何解決?
答:因為同步主機在磁極位置整定好后,電機三相UVW是不可以更換的,現場可以交換主板輸出給變頻器的上下行指令:SM-01-F5021 的JP10.4 上行,JP10.5下行,(有稱重補償的話除外),可以將運行方向換過來,如果此時主板上顯示的速度是上"-",下"+",則請交換主板編碼器信號反饋口的A 和B 相信號;如果系統自代參數可以換向則可以修改參數就可以。
某工地,電梯開快車到站后保護,主板輸入和輸出信號都一閃一閃的,有短路現象,是什么原因引起的?
答:出現該問題,一般是電梯速度相對應電機的額定轉速參數設置不匹配所引起的,需要根據曳引輪直徑和梯速,來計算出電機真正的額定轉速,來確定在滿速時變頻器應該輸出多少頻率,該現場通過下調安川變頻器增益H3-02 的百分比,使變頻器輸出頻率下降后,電梯運行正常。
某工地,電梯開快車到站后保護,主板輸入和輸出信號都一閃一閃的,有短路現象,是什么原因引起的?
答:首先分析電梯到站時,有多少元器件會動作,然后再逐一判斷問題所在,現場逐步檢查后,發現到站鐘輸出接線有問題,到站鐘是DC24V 電源與主板電源接在一起,動作時有短路現象,導致主板保護,排除后電梯運行正常。
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答:編碼器反饋信號出現問題會導致電梯飛車,現場檢查發現安裝連接編碼器的螺紋太淺,電機高速旋轉后編碼器打滑,相位角偏差太大時電梯飛車,重新安裝編碼器,并在緊固螺絲上加一彈墊,重新做整定后,快車運行正常。
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電梯檢修運行20 公分左右后保護(主板報22 號故障),是什么原因引起的?
答: 22 號是電梯逆向運行3 秒鐘故障,問題出在反饋速度上;檢查發現是編碼器分頻到主板A,B 相接反了,交換一下后問題解決。
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答:主板模擬量輸出口不穩定,電梯高速時模擬電壓突降,造成速度給定突降,導致變頻器制動電流過大,報OV 故障(直流側過電流)。
主板模擬量速度控制,在停車時,報24 號故障(電梯低速保護)?
答: 電梯停車時,離平層還有一點距離時,主板會輸出非常低的模擬量給定電壓來平層,而實際上電梯不動,這時會報24 號故障。
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1):請檢查變頻器中*小速度參數是否設置成0 了,如不是,那么低于*小速度時,變頻器會輸出零速度,導致電機不動,請一定要將變頻器中*小速度參數設置為0.
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2):適當的加大模擬量偏置的值,例安川是H3-03 參數,在低速時有個速度疊加在給定上面,使電梯*后能夠到達平層。
某大樓電梯10 樓的顯示板損壞,更換一塊新的SM-04 板上去,顯示正常,但外召不能夠呼梯,為什么?
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答:外呼顯示板(SM-04)必須設置樓層地址后才能使用,因為出廠地址是0,如果地址是0,主板會認為該04 板是轎箱內的顯示板,所以連接上呼梯按鈕后也不能呼梯。將該顯示板(SM-04)的樓層地址設為10 后,外呼正常。